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1 离心机的发展和用途
离心机是(shì)利用离(lí)心机转子高速旋转产生的强(qiáng)大的离心力,分离液(yè)体(tǐ)与固体颗粒(lì)或液体与液体的混合物(wù)中各组分的机械。工业离心机诞生于欧洲(zhōu),在19世纪中叶,先后出现了纺织品脱水用的三足式离心机和(hé)制(zhì)糖厂分离结(jié)晶砂糖用的上悬式离(lí)心机,这些最早的离心机都是间歇操作和人工排渣的。随着卸渣机构的改进,20世纪30年代出现了连(lián)续操作的离心机,间歇操作离心机也(yě)因实现了自动控(kòng)制而得到发展。平板离心机
目前(qián),离心机已大量应用于冶金、化工、石油、食品、制药、选矿、煤炭、水处理和船(chuán)舶等部门(mén)。
2 离心机工作原(yuán)理
工业用离心(xīn)机按结构和分离(lí)要求,可分为过滤离心机(jī)、沉(chén)降离心机和(hé)分(fèn)离机3类。离心机有一个绕本(běn)身轴线高速(sù)旋转的圆筒,称为转鼓(gǔ),通常由电动机(jī)驱动。悬浮液(或乳浊液)加入转鼓后,被迅速带动与(yǔ)转鼓同速旋转,在离心力作用(yòng)下各组分分离,并分别排(pái)出。通常,转(zhuǎn)鼓转速越高(gāo),分离的效果也越好。
离心分离机(jī)的作用(yòng)原理有离心过滤和离心沉(chén)降(jiàng)两种。离心过滤是(shì)使悬浮液在离(lí)心力场下(xià)产生的离心压力,作用(yòng)在过滤介质上,使(shǐ)液(yè)体通过过滤介质成为滤(lǜ)液,而固体颗粒被截留在过滤介质表面,从而(ér)实现液-固分离。目前,我厂磨浸车间(jiān)所选用的(de)SGZ1000-N三足下部卸料自动离心机就(jiù)属于离(lí)心过(guò)滤机。
当控(kòng)制系统打开进料阀后,被处理的悬浮液从(cóng)进料管到达全速运转的布料盘,并在离心力的作用下均匀的甩到转鼓内壁的过(guò)滤介质上,此时的悬浮液处于过滤分离状态液相,在离心力的作(zuò)用下经过滤介质穿过转鼓上的小孔甩出(chū),由机壳内(nèi)壁和底盘收集从排液管排出。固相粒子(zǐ)留在过滤介质上,经过洗涤、脱水后(hòu),达到分离要求(qiú)时,启动卸料机构从机体底部的出料口排出。
3 现状调查
阜康冶炼厂机电车间承担着全厂铜、镍两大生产(chǎn)系统所有设备的检修工(gōng)作。
镍系统浸出离心(xīn)机主要(yào)承担浓密(mì)机滤液的液固(gù)分离工(gōng)作,其滤液返回镍系统回收镍金属,滤渣(zhā)作为铜系统原(yuán)料进入下道(dào)工序利用。
衡量离心机工作状态的(de)指(zhǐ)标是主要是(shì)铜渣(zhā)水分及渣含镍,分别是11%.3.9%
自离心机投入(rù)运行以来,一直存在震动(dòng)严重和脱(tuō)水不完全的问题(tí),致使两项重要指标长期超标,直接影响镍金属的回收量和铜系统的(de)工艺运行(háng),并(bìng)导致备(bèi)品备件消耗严(yán)重。根据我厂镍系统1999年5~7月的生产情况,对比铜渣含镍、铜(tóng)渣水分、材料消耗的调(diào)查见表(biǎo)1。
4 故障分析及解决
4.1 原理分析SGZ1000-N三足下部(bù)卸料自动离心机整机主体(tǐ)主要由卸料机构、回转体、机架(jià)、制动装置、传动装置构成。其中,可能(néng)增加机体振动幅度的(de)因素(sù)有:⑴机架牢固度;⑵各部位装配精度;⑶机构的适应(yīng)程度。
4.2 故障诊断
机架牢固度可根据现(xiàn)场实际状(zhuàng)况(kuàng)进(jìn)行及时的加固处理,而(ér)各部位的装配精度则完全取决于职工的技术素质,属于可控因素,那么导致机体震动大和脱水不完(wán)全的因素就只有机构的适用性了(le)。通(tōng)过对悬(xuán)浮液粒度、浓度的分析,并结合现场检测及力(lì)学原理,我们认为,造成离心机脱水(shuǐ)效能不佳和剧烈振动的原因主要有:
⑴我厂选用的SGZ1000-N三(sān)足下(xià)部卸料自动离心机(jī)适用于悬浮液(yè)比重较轻(qīng)的液固分离工作,如制糖及制(zhì)药行业等;而目前根据我(wǒ)厂(chǎng)的生产工艺,浓密机底流液粒度仅有325目,浓度却高达40%~50%。在固液分离过程中(zhōng),堵塞过滤介质,致使脱水不完全。
⑵原机的布料机构受底流(liú)液特性制约,在机体运行过程中,没有按照设计预(yù)想“在(zài)转鼓内壁形成均匀的料层”,而是形(xíng)成了偏向中部的料层堆积现象,
4.3 制定对策
针对(duì)上述原因,结合(hé)底流(liú)液(yè)特性、过滤介质性能及力(lì)学原(yuán)理,我们采取了(le)相应对策:
改变机体运行(háng)过程中固相粒子在转鼓上的(de)分布模式:将离心(xīn)机转栏上沿切除(chú)60犿犿,减少一个运行周期内转鼓内部存矿量总量;同时,对盘(pán)式布料机构进行改进:去除原(yuán)有的布料盘,代之以扁嘴式布料器,并加长(zhǎng)了进(jìn)料管。改造后的(de)机构更适用于生(shēng)产工艺需(xū)求,在离心力的作用下,转鼓内壁物料分布将呈坡势向上(shàng),未能脱离的溶液向上爬升,并自上部排出。
5 效 果
5.1 效果对比
此(cǐ)次改造自1999年(nián)5月(yuè)开始,到2000年初基本完成,投入运行后,取得了(le)显著的(de)效果(guǒ)。两年同期指标对比数据如表2、表(biǎo)3。
5.2 经(jīng)济(jì)效益
⑴布料装置和转鼓的改造不仅(jǐn)解决(jué)了(le)机体运行过程中的振动问题,也解决了料(liào)液脱水不完全的难题,离心机(jī)两项控制指标均达到了工艺要求。
⑵改造后,机体振动减轻,很(hěn)大程度上延长了备品备件的使用寿命,降(jiàng)低(dī)了(le)维修(xiū)成(chéng)本。⑶提高了原料(liào)中金属的(de)回收率,增加了产品产量和生产总值。
6 结束语
对SGZ1000-N三足下(xià)部卸料自动离心机的转鼓、布料机构的(de)改进工作于2000年初既全面完成。7年来,我(wǒ)厂规模(mó)不断扩展,对工艺要求日趋严格,离(lí)心机各项指标始终能够(gòu)很(hěn)好的满足工艺要求。实践证(zhèng)明,我们的改进方案是非常成功的。
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